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RH真空爐脫碳過程噴濺的控制

  分析了RH真空脫碳原理和產(chǎn)生噴濺的主要原因,結(jié)合生產(chǎn)實踐,通過改變預(yù)抽模式,合理控制真空度,優(yōu)化提升氣體模式和吹氧操作,有效地控制了真空脫碳過程的噴濺,并產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。

  RH真空爐是生產(chǎn)超低碳鋼的關(guān)鍵設(shè)備,對改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次起著至關(guān)重要的作用。宏發(fā)煉鋼廠轉(zhuǎn)爐二車間兩座180tRH真空爐是由西門子奧鋼聯(lián)SIEMENS-VAI公司總體設(shè)計,在熱調(diào)試三個月后就進行超低碳鋼的大批量生產(chǎn),在生產(chǎn)的過程中,無論是設(shè)備參數(shù)還是實踐操作都暴露出了問題,尤其是在冶煉超低碳鋼真空脫碳過程噴濺導(dǎo)致的一些問題嚴重制約生產(chǎn)。比如,噴濺的渣鋼將攝像孔粘死,操作人員看不到真空槽內(nèi)冶金反應(yīng),頂槍孔粘渣鋼使頂槍升降受阻,難以進行吹氧作業(yè),槍頭積渣導(dǎo)致氧槍點火困難,熱彎管內(nèi)積聚渣鋼多影響抽氣功能和脫碳效果,導(dǎo)致熱彎管更換頻繁。真空爐粘渣鋼部位見圖1所示。根據(jù)上述情況,詳細地分析了脫碳過程噴濺的機理,結(jié)合生產(chǎn)實踐,提出了相應(yīng)的控制措施,解決了真空爐脫碳過程中噴濺的技術(shù)難題。

  通過工藝參數(shù)和操作過程的優(yōu)化,有效的控制了真空脫碳過程的噴濺,頂槍點火故障明顯減少,熱彎管更換頻率更是大幅度下降,由原來的平均使用280次增加到563次,提高了RH爐的生產(chǎn)作業(yè)率。深脫碳時間由原來的20min降到15min,脫碳結(jié)束后的碳含量由原來的20ppm降到15ppm以內(nèi),終點溫度命中率也得到大幅度提高。另外,浸漬管的壽命由原來的平均60.9次提高到87.5次,底部槽壽命由原來的平均172.4次平均提高到201.4次,產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。

  通過對RH真空脫碳過程噴濺的機理分析,得出前期快速脫碳的操作過程是導(dǎo)致噴濺的主要原因。改變預(yù)抽模式,采用手動操作真空泵來控制真空度的模式(先開E5泵和E5a泵,3min后再開E4泵,7min后關(guān)E5a泵再開E3,E2,E1泵)可有效的控制噴濺,而且不影響深脫碳效果。采用這種提升氣體模式(0到4min,90Nm3/h;4到7min,120Nm3/h;7min以后,150Nm3/h),既能有效的控制噴濺,又能保證最佳的快速脫碳效果,在15min之內(nèi)將碳脫到15ppm以下。控制冷卻小廢鋼的加入量,盡可能在脫碳中后期加入,以防引起噴濺。真空處理4min左右,在輕處理(僅開兩級泵E4,E5)階段,槍位取4.0m,標準狀態(tài)氧氣流量取1500Nm3/h吹氧,可有效的控制噴濺,而且吹氧的收得率高。

 







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